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西門子PROFIBUS技術及其在煙草制絲電控系統中的應用
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修改時間:2009/6/30 18:04:13 瀏覽次數:3104
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導言
PROFIBUS作為一種總線標準,具有開放、國際化、不依賴于設備生產商等特點,由其構成的兼容網絡系統,可應用于不同的場合,分別是PROFIBUS-FMS,提供強有力的通信功能;PROFIBUS-DP,用于傳感器和執行器級的高速數據傳輸;PROFIBUS-PA,用于安全性較高的場 合,允許對設備進行完全的內部操作。
在煙草制絲電控系統中,控制對象大部分為開關量點?,F 場設備控制采用PROFIBUS-DP,主站間通訊一般采用 SIEMENS Industrial Ethernet,也可采用PROFIBUS- FMS。
本文中,我們將采用應用最多的模式為例,即主站監控級網絡采用SIEMENS Industrial Ethernet,設備級網絡采用PROFIBUS-DP。
電控系統設備及結構配置
在現場級控制設備選型時,我們主要考慮在SIEMENS的PROFIBUS和另一家的總線中選擇其一。因為制絲電控系統主要是由電機控制回路組成,另外一家公司的技術要求每臺電機控制作為其一個子站,成本要高出許多SIEMENS PROFIBUS-DP家族中ET200S的集成負載饋電器,將PLC的輸入/出、端子模塊、斷路器和接觸器結合在 一起,每個DP從站理論上最多可控制20臺電機(每個子站 的物理長度不能超過1米,負載饋電器的物理寬度為45mm)。從這個意義上講,ET200S是最好的選擇。另外 一個原因就是目前煙草行業中,控制系統應用最多的還是SIEMENS公司產品。因此,現場級控制設備選型確定為ET200S產品。
按照制絲工藝要求,整條線劃分為十二個工藝段,每個 工藝段由一組PLC控制。在每個工藝控制段PLC中,主站采用S7-400產品,CPU選型為帶內置DP口的CPU,其系統結構如圖所示。
根據以上的設計原則,在某煙廠的制絲電控系統中,已成功應用了現場總線技術。我們共采用了8組PLC控制,現場設備控制采用
PROFIBUS-DP 模式,分別組成8 組PROFIBUS-DP網。共有電機類ET200S站點61個,普通 I/O站點81個,變頻器站點67個,操作員站點8個,水份儀 站點18個,電子稱站點18個,操作臺站點7個。
系統特點
采用PROFIBUS技術后,與傳統的電控系統比較,系統具 有以下幾個特點:
·系統設計更加方便、清晰負載饋電器的使用,免去了電機保護開關、接觸器及與
PLC輸入/出的大量原理圖、接線圖的設計,出圖量大幅 度減少,ET200S模塊化組件的使用,也使柜(箱)內布線、設計更為簡便,加快了控制系統設計、生產周期。
·安裝簡單、快捷
在不采用任何工具的情況下,接口模塊和端子模塊卡在導軌上,完成接線后,電子模塊、電源模塊、負載饋電器模塊“即插即用”。
·組態、調試更加容易 無須其他特殊軟件,在S7軟件包中,用鼠標拖拉即可完成PROFIBUS-DP的組態。不需額外費用,設備故障就可通過總線報告,故障定位更加方便。
·維護簡單
劃分子站和模塊化組件的使用,以及強大的故障診斷能 力,都為日后設備維護帶來極大的便利。
·便于擴展和信息集成
PROFIBUS的使用將孤立的單元設備帶進了信息化網絡中, 為今后系統擴展和企業綜合自動化的實現打下良好的基礎。
·最終用戶工程造價降低
PROFIBUS技術的使用,節省了大量的線纜、橋架、端子 排、柜體等,培訓和維護費用減少,這些都降低了工程總造價。下表顯示了典型制絲線電控系統的材料使用比 較。
結論
PROFIBUS技術從99年開始就已成功應用于煙草行業中了,特別是在江蘇某煙廠的6000KG/H制絲管控系統中, 現場設備的控制全部采用了PROFIBUS技術,得到了用戶 的高度評價。尤其是與傳統集中控制比較,在系統設計、安裝調試、維護及擴展方面都具有十分明顯的優勢。PROFI- BUS技術在煙草行業的成功應用具有典型意義,為其他行業的自動化項目提供了一種理想的解決方案,應得到更為廣泛的推廣。