2018年5月9日,陽煤集團智能化工廠示范工程壽陽化工20萬噸/年煤制乙二醇空壓機、氮壓機、PSA壓縮機控制系統(tǒng)優(yōu)化改造項目一次全部開車成功,5月15日順利加載到110%的生產(chǎn)負(fù)荷。在這個項目中,中控技術(shù)提供的自主知識產(chǎn)權(quán)壓縮機優(yōu)化控制系統(tǒng)T9100 替換了原有的進口控制系統(tǒng),實現(xiàn)了三臺機組的全自動控制、節(jié)能降耗和一鍵起停,空壓機節(jié)約9.8MPa高壓過熱蒸汽25~27t/h,PSA機組節(jié)約3.8MPa中壓過熱蒸汽3~4 t/h(低生產(chǎn)負(fù)荷下),氮壓機節(jié)電200kWh,超出客戶預(yù)期。為企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級奠定基礎(chǔ),提高了用戶可持續(xù)發(fā)展的核心競爭力,為客戶創(chuàng)造了價值。
陽煤壽陽化工20萬噸/年煤制乙二醇項目工藝、設(shè)備復(fù)雜,控制難度大,生產(chǎn)系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性要求極高,其中大型關(guān)鍵離心機組手動操作控制,防喘閥、回流閥開度大,操作工勞動強度和操作壓力都很大。同時安全生產(chǎn)也存在隱患、能耗高、排放及噪音等環(huán)保壓力大。中控技術(shù)自主研發(fā)的壓縮機優(yōu)化控制解決方案,采用了先進的防喘振壓線控制、工藝性能優(yōu)化控制及動態(tài)解耦控制技術(shù),成功地解決了這些問題。使得壓縮機完全自動開車加載、防喘振和工藝控制平穩(wěn),實現(xiàn)了全自動無人化控制,生產(chǎn)運行做到安全、可靠、穩(wěn)定。其中空分裝置空壓機原來手動操作方式下,分子篩再生均壓過程中流量、壓力大幅度波動,操作十分困難;采用中控技術(shù)的機組優(yōu)化控制方案改造后,控制回路均投上自動,分子篩自動均壓過程中,完全不用人為干預(yù),壓力流量波動明顯下降,生產(chǎn)穩(wěn)定性大幅提高。PSA壓縮機是變壓吸附的解析氣加壓到3.75MPa去深冷分離,回收H2的壓縮機組。進口解析氣壓力波動大(40±5kPa),原低負(fù)荷下手動控制的裕度大、汽耗大,影響深冷分離裝置精餾工況的穩(wěn)定和開車進度,中控技術(shù)優(yōu)化控制系統(tǒng)投運后,解決了這個問題,使得深冷分離裝置穩(wěn)定性大幅度提高,開車進度加快,提高了產(chǎn)品氫氣的品質(zhì)。
在陽煤壽化機組優(yōu)化改造項目整個SAT及開車過程中,中控技術(shù)的工程、研發(fā)、解決方案團隊為了獲得最佳控制效果,在得到用戶認(rèn)可的情況下,和用戶工藝開車人員一起上夜班,連續(xù)主動加班,奮戰(zhàn)在現(xiàn)場15天,對系統(tǒng)進行精調(diào)微調(diào),最終獲得最滿意的結(jié)果。不但工藝控制上達到了拉直線的效果,汽耗、電耗大幅度下降,在節(jié)能降耗、降本增效、減少碳排放、安全環(huán)保等方面作出了貢獻,體現(xiàn)了中控人精益求精、甘愿奉獻的事業(yè)精神。
陽煤壽化機組優(yōu)化改造項目不僅集中體現(xiàn)了中控技術(shù)"為客戶創(chuàng)造價值、堅持奮斗與創(chuàng)新、敬業(yè)誠信、追求卓越"的核心價值觀,也為中國煤制乙二醇行業(yè)提高自動化、智能化水平,建設(shè)智能工廠樹立了范例和標(biāo)桿。