三、自動控制系統的實施 考慮使整個系統更加靈活安全,將整個系統控制分三層:第一層現場手動,第二層上位機監控軟件控制,第三層上位機脫網PLC自動運行。現場手動--便于設備的維護和調試,當某個設備切換到現場手動模式下,該設備就不受和PLC的控制,只接受現場的操作命令;上位機監控軟件手動控制--有利于調度室的操作,可以針對每個設備,讓它脫離PLC的自動運行狀態,由中控室的計算機直接對其進行操作。PLC自動運行—對現場所有設備進行自動控制,它負責整個污水處理工藝的控制,并且對故障,也會有響應。即使PLC和上位機脫離了通訊,它也能自己安全的工作。 根據以上的需求,硬件我們選用西門子的S7-300系列PLC,變頻器和軟啟動器,軟件選用通用監控軟件。考慮到有5個控制站和通訊的數據量大,而且各個站之間有一定的距離,最遠的站到中控室有300米,所以采用了Profibus-DP和Profibus-FMS 相結合的現場總線,既可以保證數據的高速傳輸,也可以實現大容量數據的完整性。采用變頻器與軟起動器組合運行拖動潛污泵電機,追蹤液位,保證液位恒定與設定值一致。 中控室由一臺PC機完成操作員站、工程師站的任務,平時以值班長、操作員操作為主,操作員應在授權后才能進入操作。工程師能打開相應的功能設定界面,其他人不得進入該層面。操作員站采用八屏多屏顯示,可任意調入各運行圖,并可自動翻屏,翻屏的時間可調(默認為15分鐘)。在公司中心調度室設一個遠程監控站,利用市話線路采用撥號方式與污水廠中控室通訊,該站采用四屏多屏顯示,可實現撥號時間間隔設定、可任意調入各運行圖,并可自動翻屏,翻屏的時間可調。 用戶界面以平面圖形式為主,局部反映一些剖面,與相應畫面有關的功能(手動自動、運行狀態設定、時間設定、參數設定、上下限、報警等)。報警信息、自動運行條件能否滿足的信息及解析方案可以即時彈出,并有語音提示。運行狀態表中反映主要設備的開關狀態、機泵電流電壓、現場儀表的參數、累計值(電量、水量、泥量、氣量等)、綜合運行參數(單位提水電耗、單位供氣電耗、全廠處理單位水的電耗等)。界面主要包括:污水處理廠自動控制系統結構圖,污水處理廠工藝流程圖,污水處理廠廠區平面圖(動態),進水預處理段、泵房運行平面圖(動態),水解池、污泥處理運行平面圖(動態),SBR池、鼓風機運行平面圖(動態),脫水機房、井房運行平面圖(動態),高低壓配電平面圖(動態),污水處理廠運行狀態總表(動態),進水預處理段、泵房運行狀態表(動態),水解池、污泥處理運行狀態表(動態),SBR池、鼓風機運行狀態表(動態),變電所、脫水機房、井房運行狀態表(動態)。 四、總述 整個自控系統很好地實現了建廠之初的設想,已順利運行,穩定性和方便性經歷了考驗。已經達到即使無人值班的情況下,也可正常運行。因為采用了國際標準Profibus總線和成熟的方案技術,使系統日后擴充和維護方便得到保證。以上對整個系統做了介紹,希望能起到拋磚引玉的作用,給其他的污水處理項目提供一個選擇方案。
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