隨著工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展,PLC、變頻器在工廠設(shè)備中得到了廣泛應(yīng)用。橋式起重機(jī)由于工作環(huán)境比較惡劣,而且重載下頻繁起動(dòng)、制動(dòng)、反轉(zhuǎn)、變速等操作,還要求有一定的調(diào)速范圍,所以傳統(tǒng)的繼電器控制和串電阻調(diào)速已呈現(xiàn)出許多的缺點(diǎn),對(duì)這一類(lèi)生產(chǎn)機(jī)械的改造已十分必要。
在現(xiàn)代工業(yè)控制中,PLC由于具有可靠性高,抗干擾能力強(qiáng),適應(yīng)性強(qiáng),應(yīng)用靈活,編程方便,易于使用,控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、維修方便,維修工作量少等一系列的優(yōu)點(diǎn)而得到了廣泛的應(yīng)用,由于本系統(tǒng)主要是一些邏輯控制,所以以PLC作為控制核心,整個(gè)系統(tǒng)的輸入26點(diǎn),輸出點(diǎn)27點(diǎn), 應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)工作人員的要求,為照顧操作習(xí)慣,橋吊的轉(zhuǎn)速控制仍采用原來(lái)的主令控制器和凸輪控制器。利用主令控制器的五對(duì)觸頭,來(lái)得到變頻器輸出的6種轉(zhuǎn)速。電機(jī) 加減速的時(shí)間可以通過(guò)變頻器的設(shè)定來(lái)進(jìn)行改變。
對(duì)于橋式吊車(chē)抓斗的開(kāi)合、提升、大車(chē)、小車(chē)電機(jī)分別用四臺(tái)FRNIC5000G7型變頻器拖動(dòng);對(duì)抓斗的開(kāi)合電機(jī)、提升電機(jī)由原來(lái)45KW的繞線式電機(jī)改為30KW鼠籠型電機(jī),大車(chē)小車(chē)的配用電機(jī)不變,但將轉(zhuǎn)達(dá)子繞組引出線短路,去掉碳刷和滑環(huán);為使工作安全和可靠,防止因停電、變頻器跳閘或制動(dòng)單元失靈而導(dǎo)致起吊物下砸出現(xiàn)危險(xiǎn),原有機(jī)械抱閘制動(dòng)裝置仍保留。
經(jīng)過(guò)實(shí)際應(yīng)用,改造后的系統(tǒng)性能得到了很大的改善,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:用結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠性高的鼠籠式電機(jī)取代繞線式電機(jī),避免了因滑環(huán)、碳刷磨損或腐蝕引起接觸器不良而造成電機(jī)損壞或不能起動(dòng)的故障;交流接觸器的數(shù)量由原來(lái)的21個(gè)減速少到5個(gè),電機(jī)主電路實(shí)現(xiàn)了無(wú)觸點(diǎn)化,避免了因頻繁動(dòng)作而燒損,以及由于觸頭燒損而引起的電器故障;采用變頻調(diào)速,運(yùn)行效率高,節(jié)能;機(jī)械特性硬,負(fù)載變化時(shí),各檔速度基本不變,輕載時(shí)不會(huì)因操作不當(dāng)而出現(xiàn)下降變?yōu)樯仙氖Э噩F(xiàn)象;可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,很方便地調(diào)整各檔速度和加速時(shí)間,使吊車(chē)操作更加靈活,反應(yīng)迅速。
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